橡胶密炼机液压故障诊断与排除
(1)概述
XM270-20/40型密炼机是某公司的关键设备之一,其主要技术参数为:总容量240L(四棱转子),工作容积180L,后转子转速20/40r/min,转子速比1 :1.16。
本机采用的是曲拐式锁紧装置,其工作原理如图M所示。
(2)存在的问题及处理
根据设计该机构自锁角α以6°为宜,这样有利于锁紧曲拐4在锁紧缸的作用下松锁,卸料门正常开闭锁时间2~3s,在使用过程中,随着垫块6和调整块7间两接触面的磨损,出现开锁时间过长,甚至有时松不开锁,造成生产中断,导致胶料温度超过工艺要求的现象。其原因是随着接触面的磨损,锁紧曲拐4位移量的增加使自锁角α减小。由受力分析知当α减小到一定程度时,曲拐4将处于过锁紧状态,进而增加了锁紧缸的开锁阻力。
通常是采用更换垫块6和调整块7的方法来处理的,更换工艺繁杂。针对这一情况,尝试拆下垫铁2,将其厚度削薄,以适当地增大口角,经试车效果非常明显,在不更换垫铁的情况下较好地恢复了原有性能。
与此同时,该机构在使用时,尤其是在胶料混炼过程中,有时会出现突然解锁的问题,不仅严重污染环境,而且大大地影响了胶料质量,造成浪费,并使设备效率降低。初期单一采用更换液压系统密封件的方法来解决,不仅费用高,而且费工费时。为了从根本上解决问题,针对液压原理图和泵站展开分析攻关。配套的是大连理工大学生产的七阀组结构泵站,其锁紧机构液压原理如图N所示。控制锁紧缸的是24EYO-H20B型电液换向阀,当在图示位置时(松锁状态),由双联叶片泵的大泵和贮能器供压,而实际上原泵站装的是一个34EYO-H20B-T型先导阀控制下的24EYO-H20B型电液换向阀,在工作时由于先导阀具有断电复位功能(本系统控制设定为10s后失电),造成电液换向阀2单靠密封在内部的液压油维持锁紧缸锁紧的工作状态。随着泄漏量的增加,该液控阀会在复位弹簧的作用下复位而造成解锁。针对这一情况,将阀2的34EYO-H20B-T型先导阀中两侧的复位弹簧去掉,使阀芯处于自由状态,当一侧工作线圈失电时,此阀芯仍能保持在原来带电的位置状态保证向24EYO-H20B型主阀供控制压力油,使贮能器充分发挥了保压作用,当泄漏造成系统内欠压时,由泵站工作补充压降,从而解决了这一问题,节约了大量的维护费用,较好地保证了生产。
工艺液压泵元件最大注射压力为pmax=32MPa,较目前与之配套的润滑泵的最大注射压力(p= 72MPa)低(该泵的型号:DYX7-15),其油液穿透能力弱,油孔堵塞现象极易发生。同时由于各接触面配合间隙和磨损的存在,按照原设计,工艺油注油方式是随着上顶栓的工作状态而间歇式注油,更增加了油孔被堵的机会,实际运行中就证明了这一点。这不仅影响生产,更有增大干摩擦、破坏密封面而使功能失效的隐患。因此,根据这一问题在没有更换工艺液压泵的前提下,采用调高供油压力,改间歇式注油为连续注油,并且保证有充足的油量供应和清洁的油质。同时,结合动静环面的磨损情况,适时调整拨叉,增加液压缸的供油压力(增压幅度0.2MPa为宜)。通过以上的调整,较好地解决了这一问题。目前这套密封件投入运行3年之久,密封效果依然良好。